詳細說明電動試壓泵的舉例說明存在的故障 我公司完備了專門的質(zhì)量控制體系,嚴把質(zhì)量關,對每道工序和加工工藝進行有效控制,出廠前,對每個系統(tǒng)性能進行檢驗測試,確保設備性能優(yōu)良,我司秉持“全方位、高品質(zhì)、快速度”的售后服務宗旨,以客戶滿意為*終目標。完美的售后服務保障體系,讓您買的放心、用著舒心,永無后顧之憂。
1 電動試壓泵的基本結(jié)構(gòu)
塔西南化肥廠的高壓鍋爐水壓試壓泵由進水壓力為0.288 MPa,中間抽水壓力為8.0 MPa,排出壓力為13.12 MPa,進水溫度為140℃,額定流量為224 In3/h。該大流量試壓泵只有一端承受出口高壓,無需拆卸管路,高溫變化對泵影響小。其葉輪為單吸閉式結(jié)構(gòu),共11級,高效區(qū)長,可滿足較長區(qū)域內(nèi)泵高效運行,抗氣蝕性能好。兩端支撐為滑動軸承,帶壓潤滑,軸向力由設在泵出口側(cè)的平衡鼓和推力軸承平衡。軸封采用機械密封,采用換熱自沖洗冷卻。2存在問題合成氨裝置中有2臺高壓鍋爐給水泵3DSY電動試壓泵(簡稱1)和3DSYB電動試壓泵(簡稱2)),正常情況下1開1備。設計為3DSY電動試壓泵運行,3DSYB電動打壓泵備用,設置為自啟。自2005年以來,由于3DSY出口壓力、流量不足,不能滿足生產(chǎn)需要,改為3DSYB為主運行。由于3DSY長期處于停用狀態(tài),若維護保養(yǎng)不當,很容易造成透平生銹,屆時只有單泵運行,一旦跳車,會影響生產(chǎn)。
3 試壓泵打壓不足原因
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),造成試壓泵打壓不足的原因是:在長期使用中,泵入口筒體處表面被介質(zhì)沖刷腐蝕,起不到密封作用;泵內(nèi)件與筒體間的O形密封圈已老化,使介質(zhì)從泵出口泄漏至人口。
4 修復措施
由于試壓泵筒體拆裝不便,對中也比較麻煩,所以對筒體受到?jīng)_刷腐蝕處進行現(xiàn)場補焊,然后進行現(xiàn)場人工光刀處理,其它部件不動,泵內(nèi)件不解體。在采用專用夾具光刀處理后,再在刀具表面纏繞砂紙進行表面拋光處理,*終使各點尺寸偏差小于0.1 mm。然后在泵內(nèi)件與筒體接觸面之間加厚度為2 lnnl的鋁墊子,保證內(nèi)件與筒體可以充分密封,同時更換內(nèi)件與筒體間的O形圈。
試壓泵體回裝完畢后對泵進行試壓。試壓時,泵出口壓力18 MPa,其它指標都達到設計要求,泵運行平穩(wěn),無雜音,無異?,F(xiàn)象。